
常温COS 水解催化剂的再生的方法研究
2013-02-05 14:21 来源:未知
常温COS水解催化剂通常在工业装置运行1~2年后活性明显降低。经研究发现,催化剂的失活是因硫沉积破坏催化剂表面的活性组份和堵塞催化剂的微孔以及少量活性组份流失所造成的。由于失活催化剂中活性组份含量仍较高,机械强度改变较小,因而有必要对其进行再生,从而延长催化剂的使用寿命。本文针对水解催化剂失活后的特点,采用一种有效的再生剂,对其进行了再生研究。用常压微反装置考察了再生工艺条件对催化剂活性的影响,并将再生催化剂与新鲜催化剂进行了活性和稳定性的比较。
1 实验 ' _% T5 c Q3 U/ k/ `% v
1.1 催化剂再生工艺
工艺1:失活催化剂浸渍再生剂后干燥、焙烧。
工艺2:失活催化剂经水洗、干燥,浸渍再生剂后再干燥、焙烧。
工艺3:失活催化剂经高温焙烧后浸渍再生剂,然后干燥、焙烧。
催化剂活性评价(测定COS转化率)9 r* r$ p; b) z+ u" ^
(1)微反试验 / J2 s- ?# `- E
利用常压微反装置测定催化剂的水解活性,活性评价装置如图1所示。
试验条件:催化剂装量0.5mL(20~40目),装填高径比4.0,反应温度50℃,空速3 000h-1,常压,水汽含量为室温(20~25℃)下饱和浓度。% {6 d$ n6 l1 |% f! I
试验用的气体由纯COS气体与普氮以一定比例混合而成,气体中COS含量为50~100 mg/ m3。
待试验条件稳定后用WISP-852微量硫分析仪定时测定反应器进、出口气体中COS含量,得知COS的水解转化率。催化剂活性以COS转化率表示。
原粒度试验
为准确评价催化剂的性能,在常压下测定原粒度水解剂的活性。试验条件:催化剂装量30 mL(¢3~5),反应温度50℃,水汽含量为室温(20~25℃)下饱和浓度,空速1 500h-1,常压。 ^4 ]1 ^' k0 Q+ C o
反应管为¢30×1.5的玻璃管,试验用的气体由纯COS气体与普氮以一定比例混合而成,气体中COS含量50~100 mg/m3,工艺流程与常压微反流程相似。 4 l: D/ T! B% Y p
2 结果和讨论
失活及再生催化剂的物化性质
从表1可看出,与新鲜催化剂相比,失活催化剂的比表面积、孔容有所下降,堆密度略有增加。失活样品中沉积了大量的S和Cl,堵塞了催化剂孔道,是导致催化剂失活的主要原因,再生后催化剂中仍含有少量的S和Cl。再生后催化剂孔道体积基本恢复,比表面积可恢复90%以上。
2.2 失活催化剂的保留活性 & n7 C0 @ U) q) [
在微反装置上测定了某厂使用8个月后的水解催化剂的活性,结果见表2。
1.1 催化剂再生工艺
工艺1:失活催化剂浸渍再生剂后干燥、焙烧。
工艺2:失活催化剂经水洗、干燥,浸渍再生剂后再干燥、焙烧。
工艺3:失活催化剂经高温焙烧后浸渍再生剂,然后干燥、焙烧。
催化剂活性评价(测定COS转化率)9 r* r$ p; b) z+ u" ^
(1)微反试验 / J2 s- ?# `- E
利用常压微反装置测定催化剂的水解活性,活性评价装置如图1所示。
试验条件:催化剂装量0.5mL(20~40目),装填高径比4.0,反应温度50℃,空速3 000h-1,常压,水汽含量为室温(20~25℃)下饱和浓度。% {6 d$ n6 l1 |% f! I
试验用的气体由纯COS气体与普氮以一定比例混合而成,气体中COS含量为50~100 mg/ m3。
待试验条件稳定后用WISP-852微量硫分析仪定时测定反应器进、出口气体中COS含量,得知COS的水解转化率。催化剂活性以COS转化率表示。
原粒度试验
为准确评价催化剂的性能,在常压下测定原粒度水解剂的活性。试验条件:催化剂装量30 mL(¢3~5),反应温度50℃,水汽含量为室温(20~25℃)下饱和浓度,空速1 500h-1,常压。 ^4 ]1 ^' k0 Q+ C o
反应管为¢30×1.5的玻璃管,试验用的气体由纯COS气体与普氮以一定比例混合而成,气体中COS含量50~100 mg/m3,工艺流程与常压微反流程相似。 4 l: D/ T! B% Y p
2 结果和讨论
失活及再生催化剂的物化性质
从表1可看出,与新鲜催化剂相比,失活催化剂的比表面积、孔容有所下降,堆密度略有增加。失活样品中沉积了大量的S和Cl,堵塞了催化剂孔道,是导致催化剂失活的主要原因,再生后催化剂中仍含有少量的S和Cl。再生后催化剂孔道体积基本恢复,比表面积可恢复90%以上。
2.2 失活催化剂的保留活性 & n7 C0 @ U) q) [
在微反装置上测定了某厂使用8个月后的水解催化剂的活性,结果见表2。
从表2可以看出,失活催化剂基本上已没有活性。
失活催化剂再生工艺的选择% `# |( d+ [: p) S
表3表明,不同的再生工艺对再生效果有不同的影响,其中工艺3再生的催化剂活性与新鲜催化剂基本相当。
(1)焙烧温度对催化剂活性及活性组份含量的影响。采用工艺3,考察了焙烧温度对再生催化剂活性的影响,结果见表4。
从表4可知,不同焙烧温度下再生的催化剂活性有明显差别:随着焙烧温度的升高,催化剂的活性先逐步上升,然后又下降;当焙烧温度为550℃时,再生催化剂的活性大。, r* V; {0 t$ b, q6 q% X' j; d3 A. V s- z; f; h* R) b) z
不同焙烧温度下再生的催化剂中活性组份含量和硫含量有明显差别:随焙烧温度的升高,硫逐渐被除去,硫含量明显降低;在550℃时,硫含量低,而催化剂中活性组份含量明显增大。这些结果与催化剂活性结果相吻合。# @2 K2 N2 O" ~/ C/ W
(2)再生催化剂的XRD。应用XRD研究了新鲜、失活以及再生催化剂的晶体结构,发现:失活催化剂上虽然含有大量的硫,但没有硫酸盐的XBD衍射图样出现,这表明硫可能以无定型的形式分散在催化剂中;而NaKAl2O2(CO3)2、KCl衍射峰很强,说明活性组份明显聚集成晶相,从而降低了话性组份的含量和催化剂的活性,因此对失活催化剂直接再生时效果很差;经焙烧、浸渍再生剂再生后的失活催化剂除含有K2SO4峰外,基本上与新催化剂的谱图相同,表明再生催化剂表面晶相与新鲜催化剂相近,说明硫沉积及再生并未使催化剂晶相遭受破坏,同时也说明催化剂的失活不是由于结构破坏引起的。
再生催化剂的活性考察3 Z+ E% [5 K3 `
将原粒度再生催化剂与新鲜催化剂置于常压微反装置中,分别在不同温度及空速下进行对比试验。1 @ y3 m/ Q' _$ K
(1)不同温度下催化剂活性的比较' c+ B3 [3 K- E, v( `+ L `8 d8 n
各取催化剂30mL,原粒度,选择空速1 500h-1进行测试,测试结果如图2示。2 p# i! K( m1 M5 x' ?1 ^
从图2可以看出:催化剂的水解活性随着温度升高而增加;在反应温度80℃下,再生催化剂活性与新鲜催化剂相当;在40~60℃范围内,再生催化剂的活性能够达到新鲜催化剂的90%,这主要是由于再生催化剂的表面还有微量S和Cl堵塞了催化剂孔道,降低其表面利用率并影响了内扩散。
不同空速下催化剂活性的比较# M* G1 H q5 l8 N9 w1 A6 C
各取催化剂30mL,原粒度,选择温度50℃进行测试,测试结果如图3示。
_2 j% E& p& @( O8 N7 b; T
由图3可以看出,空速变化对再生催化剂活性的影响趋势与新鲜催化剂相同。在空速1 500~6000h-1的范围内,再生催化剂的活性达到新鲜催化剂90%以上。 ! i f: Y& p% ^; ?
2.5 再生工艺的重现性
为评价再生工艺的重现性,制备了不同批次的样品。各取催化剂30mL,,原粒度,选择温度50℃、空速1 500h-1进行测试,测试性能见表5。结果表明各批样品性能基本一致,工艺放大可行。* E$ f2 A b1 c/ @1 G0 T
D. T) M- {% B
2.6 再生催化剂的稳定性
在相同对比条件下,对再生催化剂和新鲜催化剂的活性稳定性进行了比较。评价条件为:反应温度50℃,空速1 500 h-1,原粒度,体积30mL。试验结果如图4示。+ g2 D3 H8 M0 b
从图4可以看出,经150h的试验,COS转化率基本保持在91%左右,说明再生催化剂的活性稳定性是好的。
结论 / s6 `' F: X5 F: I' P
(1)失活催化剂的再生条件为:550℃焙烧3h后浸渍再生剂,然后干燥、焙烧。再生催化剂具有较高的活性,COS转化率可达新鲜催化剂的90%以上。
再生催化剂仍具有良好的活性稳定性
2.6 再生催化剂的稳定性
在相同对比条件下,对再生催化剂和新鲜催化剂的活性稳定性进行了比较。评价条件为:反应温度50℃,空速1 500 h-1,原粒度,体积30mL。试验结果如图4示。+ g2 D3 H8 M0 b
从图4可以看出,经150h的试验,COS转化率基本保持在91%左右,说明再生催化剂的活性稳定性是好的。
结论 / s6 `' F: X5 F: I' P
(1)失活催化剂的再生条件为:550℃焙烧3h后浸渍再生剂,然后干燥、焙烧。再生催化剂具有较高的活性,COS转化率可达新鲜催化剂的90%以上。
再生催化剂仍具有良好的活性稳定性

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