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两种脱硫剂再生试验的煤气处理量以及装填密度测试

2013-06-07 08:50 来源:未知

两种脱硫剂再生试验的煤气处理量以及装填密度测试。

第一、脱硫一再生循环试验

  实验室脱硫剂脱硫和再生循环试验实际开车运行800h,脱硫一再生循环操作16次,有效脱硫和再生操作时间累计749h,其中,脱硫操作时间585h,再生操作时间164h。单程脱硫时间平均37h,单程再生时间平均10h,脱硫操作出口煤气H2S含量(以S计)≤2mg·m-3。脱硫操作后取样检测脱硫剂硫容,第一次为26.9%,第二次为25.3%,第15次为23.4%。依据处理的煤气量和脱硫进出口煤气硫浓度计算,平均单程硫容为24%,全程硫容为384%。再生操作后取样检测脱硫剂硫含量(残硫),第一次为3.1%,第5次为5.1%,第9次为5.5%,第16次为4.6%,四次取样检测再生脱硫剂硫含量(残硫)平均为4.6%。

第二、脱硫一再生侧流试验

  侧流试验装置煤气处理量为30m3·h-1,入口煤气为西北化工研究院氮肥厂半水煤气。为进行高含硫煤气脱硫试验,采用钢瓶装液体H2S向煤气中配硫。

  脱硫剂装填量3000cm-3,床层高44cm,高径比4.5;脱硫温度(550~650)℃,压力0.8MPa,进口煤气水含量10%~20%,H2S含量(以S计)(2~4)g·m-3,脱硫气空速3000h-1,出口煤气H2S含量(以S计)≤20mg·m-3;再生温度(600~800)℃,压力0.1MPa,再生气为水蒸汽一空气,空速2000h-1,终点出口气H2S含量(以S计)(0.15—0.3)mg·m-3。

  脱硫和再生侧流试验实际开车运行1400h,有效脱硫和再生操作时间累计l153h;脱硫操作23次,累计747h,脱硫操作出口煤气H2S含量(以S计)≤2mg·m-3;再生操作22次,累计406h。单程脱硫时间平均33h,单程再生时间平均18h。第23次脱硫操作后取样检测脱硫剂硫容24.7%,若除去该次脱硫操作前的再生残存硫4.6%,实际脱硫硫容20%。按单程硫容20%,脱硫操作23次的全程硫容为460%。依据处理的煤气量和脱硫进出口煤气硫浓度计,平均单程硫容为19%,全程硫容437%。

     以锌、锰和铁等氧化物为主成分,辅加多种助剂的高温煤气脱硫剂,可在(350~600)℃脱除煤气中的H2S和COS,脱硫精度高,硫容大,脱硫剂脱硫后可再生。脱硫剂经16次脱硫一再生循环操作,仍具有高脱硫性能。锌氧化物、锰氧化物和铁氧化物三者适量配合使用,制成复合金属氧化物或固溶体,是种较好的高温煤气脱硫剂
 

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